1、轴封压力过低(1)原因:当机组发生事故时,由于多种因素会导致轴封压力下降。例如,单机运行或两台机组运行时,在事故处理过程中由于处理不当,造成轴封压力下降压力下降,使凝汽器真空缓慢下降。(2)现象:凝汽器真空缓慢下降,汽轮机的排汽缸温度上升,与轴封压力有关的表计指示值下降。(3)处理:按下列几种情况进行处理:①单机运行发生事故的时,若发生轴封压力下降,凝结器真空缓慢下降,这时应将轴封汽源切换至冷段供给,以保证轴封压力正常。②两台机组运行时,若一台机组发生事故,则视除氧器的压力高、低而决定是否将轴封汽源切换至辅汽供应,以保证轴封压力正常。
2、凝结器热水井满水(1)原因:由于在事故状态下,设备或人员的因素会使凝汽器热水井满水,而造成满水的原因可是凝结水泵跳闸;凝结水泵跳闸之后因逆止门关不严,使凝结水系统中的倒回热水井造成满水;除氧器补水量过大。(2)现象:凝结器真空缓慢下降,汽轮机的排汽缸温度上升,凝汽器水位计的指示值上升。(3)处理:当确证为凝汽器热水井满水造成凝汽器真空缓慢下降时,值班员应迅速想法将凝结器热水井的水位降至正常水位。
3、高压轴封漏汽至六抽手动门调整不及时(1)原因:当机组发生事故时,由于主蒸汽流量变化,轴封漏汽量发生变化,使汽轮机高压轴封处倒拉空气进入凝汽器,真空下降。(2)现象:凝汽器真空缓慢下降,汽轮机的排汽缸温度上升。(3)处理:当确证为高压轴封漏汽至六抽手动门调整不及时造成凝汽器真空缓慢下降时,当班人员迅速到就地适当关小高压轴封漏汽至六抽手动门即可。
4、除盐水系统故障,或在除盐水补水管路、阀门检修工作过程中造成凝汽器真空缓慢下降的原因,在正常运中,也曾发生过因除盐水系统故障而造成凝汽器真空缓慢下降的异常现象。(1)原因:这种情况大都是除盐水泵跳闸;除盐水系统阀门误关(或故障);进行检修工作时引起的。空气被拉入凝汽器所致,前提条件是除氧器除盐水补水调节伐进出及调节伐均处于开启位置。(2)现象:凝汽器真空缓慢或急剧下降,汽轮机的排汽缸温度上升。(3)处理:当确证为除盐水系统故障,或在除盐水补水管路上检修工作,应速汇值长,立即到就地查看,必要时关闭有关阀门即可。
以上为机组各工况下较为常见的凝汽器真空缓慢下降的原因、现象与处理方法。当然,这些不是绝对原因、现象与处理方法,这就需要我们大家在工作的过程中,不断地总结和提高各方面的知识与技能。
四、提高凝汽器真空的措施:
1、加强循环水冷却塔的运行维护,发现填料和配水管损坏时及时联系检修人员进行更换和修补。利用小修时及时进行水塔损坏填料的更换和配水管断裂处的修补,消除部分区域淋水密度过大造成的效率降低,从而提高冷却塔的效率。
2、合理进行循环水泵的调度,根据气候变化适时调整循环水泵的运行台数(冬季必须保证两台泵运行),保证了循环水量的正常。
3、减小 凝汽器端差,保证胶球清洗系统效率,提高凝汽器真空。
4、提高汽轮机真空系统严密性,汽轮机真空系统漏入过量空气,将造成铜管表面形成一层气膜,降低凝汽器铜管换热系数,另外,容易造成真空泵超负荷,从而影响凝汽器真空。
5、保证循环水水质,防止凝汽器管束结垢。根据化学监督的数据及时进行循环水浓缩倍率的调整。
6、提高真空泵的工作效率,防止不凝结气体无法及时排出而影响机组真空。http://www.lygyghb.com/ |